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技术火电厂输煤系统粉尘超标原因分析与抑尘改造实践

来源:广州启灏机电工程有限公司发布时间:2022-08-29 14:59阅读:原标题:技术火电厂输煤系统粉尘超标原因分析与抑尘改造实践

摘要

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从转运站落煤管、导料槽等方面分析某1050MW电厂输煤系统煤尘超标主要是由于落煤管、导料槽、除尘器等原因造成的,并成功通过技术改造治理。

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引言

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某电厂两台1050MW机组投产后,由于落煤管设计不合理、导料槽不密封、抑尘设施效果差等问题造成输煤系统转运站煤尘长期超标,不符合职业卫生标准,严重威胁设备安全运行和作业人员健康。该厂通过专项分析,并实施综合抑尘技改解决问题。

1 设备简介

某电厂2×1050MW机组卸煤段皮带机带宽B=1800mm,速度V=3.5m/s。上煤段皮带机带宽B=1400mm,速度V=2.5m/s。

原设计主要采取以下除尘措施:

一是采用传统的四方型落煤管和导料槽;

二是皮带机头部护罩和尾部导料槽安装喷淋抑尘;

三是对落差≥4m的落料点导料槽上部布置缓冲锁气器;

四是各导料槽均设有多管冲击式除尘器进行除尘。

2 原输煤系统煤尘防治效果及煤尘超标原因分析

受各种因素影响,该厂转运站多处总粉尘允许质量浓度实测值长期处于15~20 mg/m3区间,不符合《火力发电厂运煤设计技术规程》[1]规定的当煤中游离二氧化硅含量(质量分数)低于10%时,总粉尘允许质量浓度不超过4 mg/m3的行业要求,具体分析如下:

1)落煤管形状、流线设计不合理。物料在内部折角处撞击产生煤尘颗粒和形成高速诱导风形成正压外泄煤尘。另由于折角易导致煤湿时粘煤、堵煤,落料点不正致皮带跑偏、撒煤等故障。

2)传统导料槽整体密封性差。导料槽两侧及导料槽出口处由于皮带的跳动、物料的运动易造成密封性不佳,以及导料槽出口风速高,造成煤尘外溢。

3)水冲激除尘器除尘效果差。该除尘器由于离落料点较远及设计的抽风量不足,无法将槽内混合空气完全抽走。

4)水喷淋效果差。原导料槽尾部和头部护罩处水喷淋颗粒大,捕捉煤尘能力差,产生扬尘。

3 技改方案

技改主要针对T6、T7转运站及碎煤机楼共七台皮带机采取改装抑尘防堵曲线落煤管(以下简称曲线落煤管)、沉降式导料槽以及微米级干雾抑尘,拆除原缓冲锁气器、冲激式除尘器和水喷淋抑尘设施的综合技改方案,具体如下:

3.1 曲线落煤管改造

1)曲线落煤管主要包含头部集流导流装置、落煤管本体和给料匙等装置。

2)头部集流导流装置:取消原煤流挡板,新型头部集流导流装置导流挡板采用曲线下伸至皮带机头部漏斗内,使物料以较小的冲击角度与头部集流导流装置渐变接触,以非常小冲击角度收集并限制运动的物料流,在导流挡板的引导下逐渐改变流动方向,使物料朝输送机系统下方设备平缓流动;物料在头部集流导流装置的作用下得到汇集,能够汇聚“排队”运动,从而有效减小诱导风、抑制煤尘的产生,并最大程度降低物料速度的损失,避免物料在头部漏斗位置发生堆积堵塞。

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